日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-07-19
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-30 21:11
各位好,最近接了個項目控制2個伺服,原本打算用定位模塊,老板為了省錢讓用PLC發脈沖控制。用的是FX3U-32MT的PLC。
現場調試時發現不同的脈沖速度下伺服旋轉一圈的脈沖數居然偏差很多。如理論上應該是50000脈沖伺服電機轉一圈,當速度是20000脈沖每秒時,旋轉一圈D8340反饋回來的數據是70000左右,
當速度是30000脈沖時,D8340反饋回來的數據是55000左右,問題如下:
1,這種現象是不是脈沖丟失了?
2,如果說PLC直接發脈沖,D8340里的數據是PLC自己計算出來的,并沒有與伺服形成閉環,那么定位模塊呢?比如1PG或者QD75P,他們也是通過模塊發脈沖給伺服控制器,他們也沒有和伺服形成閉環,那么這些模塊里所反饋的當前位置數據是不是也有可能因為丟脈沖而不正確?
3,定位模塊在位置控制下發脈沖控制伺服,和PLC直接發脈沖控制精度是不是一樣?反正都形成不了閉環。
4,如果要形成閉環該如何實現?

主站蜘蛛池模板: 色爱区综合激月婷婷激情五月 | 日韩国产成人精品视频 | 亚州激情 | 日本精品一区二区三区在线 | 在线精品日韩一区二区三区 | 免费视频一区二区三区四区 | 中文国产日韩欧美视频 | 激情综合在线观看 | 成人国产精品免费视频 | 天堂网a| 97精品高清一区二区三区 | 色五阁| 麻豆精品 | 免费观看亚洲 | 欧美在线视频免费 | 国产特级全黄一级毛片不卡 | 在线永久免费观看黄网站 | 久久99综合| 午夜免费视频 | 91成人影院未满十八勿入 | 欧美性一交激情视频在线 | 久草网在线视频 | 99热在这里只有免费精品 | 成人国产精品免费视频 | 噜噜啪啪 | 日本www色视频成人免费免费 | 成年看片永远免费 | 综合久久一区二区三区 | 午夜国产精品不卡在线观看 | 99热这里只有精品国产99热门精品 | 国产成人精品视频 | 成人国产精品 | 五月天论坛 | 国产精品视频公开费视频 | 福利一区国产 | 91香蕉视 | 精品久久久久久中文字幕一区 | 成人毛片免费观看视频大全 | 97久久精品国产成人影院 | 亚洲精品毛片久久久久久久 | 国产在线观看a |